碳化車間積極響應“節約創造效益,節約一分錢比掙一分錢更容易”的號召,車間科學安排、合理組織,以技術進步、管理創新為突破,勇于向“不可能”發出挑戰。
針對碳化車間包裝工段存在的叉車轉運頻繁、叉車磨損嚴重、維修費用高、油料消耗高等問題,車間積極組織技術人員進行詳細地分析和認真地探討,進一步實施管理創新,將能耗與生產、安全、質量并重,把節能降耗貫穿在整個生產之中。針對2#尿素包裝崗位存在的問題,技術人員進行技術改造,將袋裝改散裝,從而減少包裝工的勞動強度和叉車周轉次數,節約了物料消耗,降低了生產成本。并且車間技術人員在此基礎上又進行深層挖潛,在沒有任何成本投資的情況下,把包裝輸送機抬高15CM、將化肥高度從原來五層提高到六層,使原2#尿素叉車搬運機每次25包增加到每次轉動30包。技改后平均每班叉車少運行近60次,每班節約油耗13KG左右,節約近100元費用,每年可節約資金4萬元左右。同時,還減少了叉車磨損,節約了維修費用,降低了叉車工的勞動量。
碳化車間通過積極推進生產工藝小改小革,大大降低了設備能耗指標。在全體員工中樹立一種“點點滴滴降成本,分分秒秒增效益”的節能意識。